![](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-2/24/2/903bf452-813c-4764-b640-447c9b7def73/903bf452-813c-4764-b640-447c9b7def73pic.jpg)
![水產養(yǎng)殖與加工廢水生物絮體資源化技術研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-2/24/2/903bf452-813c-4764-b640-447c9b7def73/903bf452-813c-4764-b640-447c9b7def731.gif)
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、隨我國經濟快速發(fā)展、人口總量持續(xù)增長與優(yōu)質蛋白需求逐步提升等因素,水產養(yǎng)殖與加工行業(yè)規(guī)模日益擴大,生產廢水排放急劇增加。然而,由于工藝技術、過程控制、生產成本乃至經濟結構等諸多復雜原因,導致水產類廢水處理形勢嚴峻,所造成的環(huán)境壓力不容小覷。
目前,傳統(tǒng)水產廢水處理技術通常將水體中有機物、氮磷等物質均作為污染物而加以去除,系統(tǒng)運行不僅面臨污泥處置成本高,其可持續(xù)性也值得商榷。鑒于該類廢水基質源自飼料與養(yǎng)殖對象自身物質,可生化
2、性良好等特點,研究者開發(fā)了以強化處理過程同化作用,促使異養(yǎng)菌增殖并被養(yǎng)殖對象再利用的水產廢水生物絮體資源化技術。然而,鑒于廢水組分復雜,C/N/P比例失調,工藝操控受限等技術屏障,導致現有操作實踐仍面臨運行效能不穩(wěn),碳源投加成本高、基質利用不合理及技術普適性弱等弊端,研究涉及面主要強調絮體產能與養(yǎng)殖效果,難以全面兼顧水質處理性能。為此,研究開發(fā)適宜養(yǎng)殖需求的水產類廢水生物絮體資源化技術,滿足耦合絮體生產與運行效能的雙重目的,尤為迫切。<
3、br> 論文針對上述問題,圍繞有限基質合理分配,以促進基質利用歸趨多樣化、產絮過程絮體營養(yǎng)效能(PHB益生元)挖掘等為目標,在實驗室與中試規(guī)模條件下,開展了水產類廢水生物絮體資源化技術的相關研究:
1、針對原位生物絮體技術實施過程影響因素復雜,工況參數有待優(yōu)化的現實需求,以開發(fā)的響應曲面性能模型為基礎,獲得了系統(tǒng)關鍵運行指標與目標響應值間的定量數學模型關系,并進一步優(yōu)化了相應的工況運行范圍。
應用統(tǒng)計學
4、模型試驗分析,表明原位生物絮體技術系統(tǒng)的氨氮去除效率與關鍵參數C/N比及絮體污泥濃度呈顯著相關,且可用特定二階多項式描述其定量數學模型關系。方差分析(ANOVA)結果揭示所獲模型確認與擬合程度良好。因素檢驗表明,絮體污泥濃度與運行C/N比及兩者交互作用對系統(tǒng)氨氮去除效率均有顯著影響。模型參數范圍內,單變量及交互效果與響應值呈正相關關系。
基于模型優(yōu)化結果,系統(tǒng)在絮體污泥濃度2.0-2.5g/L、C/N比13-16條件下可獲
5、得最佳運行工況,其氨氮去除效率可確保大于90%,出水水質滿足養(yǎng)殖需求。
綜上,基于模型理論分析結果表明,絮體污泥濃度與運行C/N比的聯合調控工藝可確保原位生物絮體技術系統(tǒng)穩(wěn)定運行。同時,結合不同養(yǎng)殖對象水質可耐受性的種間差異前提下,實際生產中具體工況參數的選擇可以模型優(yōu)化結果為基礎,并基于養(yǎng)殖種類、密度及水質需求等進行適度修正。
2、針對原位生物絮體技術適用養(yǎng)殖對象少,工況調控受限等弊端,以提高技術普適性與處
6、理過程資源化為目的,開發(fā)了非原位序批式生物絮體技術,研究了其在厭-好氧運行模式下處理模擬水產養(yǎng)殖廢水的運行性能、絮體特性及絮體PHB富集的工況參數優(yōu)化。
反應器運行結果表明,在進水NH4+-N和COD濃度分別為28.22±1.83mg/L與627±35mg/L條件下,相應出水濃度分別為1.23±1.38mg/L與17±13mg/L,去除率達95.69±4.92%與97.27±1.89%,出水水質適宜養(yǎng)殖回用,長期運行工況穩(wěn)
7、定性良好。
反應器穩(wěn)態(tài)階段絮體特性分析表明,絮體形態(tài)呈穩(wěn)定顆粒化,泥水分離性佳,有利于提高飼料制備便利性。營養(yǎng)成分測定顯示絮體粗蛋白CP(Crude Protein)含量高達43.89%,氨基酸AA(Amino Acid)配比合理,養(yǎng)殖對象必需氨基酸EAA(Essential Amino Acid)蘇氨酸THR(Threonine)、賴氨酸LYS(Lysine)及蛋氨酸MET(Methionine)含量分別為1.2836g
8、/100g、3.3965g/100g與1.4699g/100g。重要益生元物質維生素E和多糖(Polysaccharide)的含量分別為145.23mg/kg及251.32mg/kg。結合水產動物營養(yǎng)需求分析,認為所獲絮體營養(yǎng)價值較高。
反應器典型周期過程特性揭示厭氧-好氧交替運行模式有利于絮體PHB(Poly-β-hydroxybutyrate)積累?;诮y(tǒng)計學模型的批實驗結果表明,絮體污泥濃度、C/N比和厭氧時間均對絮
9、體PHB含量呈顯著影響。最優(yōu)化絮體PHB含量150-200mg/g的變量范圍為絮體污泥濃度4-7g/L、C/N比15-18及厭氧時間50-85min。結合領域內PHB應用效果分析,提出了以飼料成本及飼料轉換系數FCR(Feed Conversion Rate)為參考的碳源分配策略,以平衡絮體生產與PHB合成間的基質競爭利用。
3、針對非原位生物絮體技術實施過程外碳源添加成本高,過度強化同化作用所致基質利用不合理等問題,以絮
10、體產能調控(SRT控制)促進基質利用歸趨多樣化,明晰不同SRT階段(2-15d)的基質轉化規(guī)律為目的,研究了中試規(guī)模的非原位生物絮體技術反應器在厭-好氧條件下處理實際水產加工廢水的運行性能、基質利用途徑及相關絮體特性。
反應器SRT2-15d運行階段,在進水COD、NH4+-N、TN、PO43--p分別為801.5±201.3mg/L,40.82±12.62mg/L,42.85±14.03mg/L,24.86±5.96mg
11、/L的條件下,其相應去除率分別為88.77±1.69%-92.74±1.45%;66.07±3.91%-90.40±2.02%;41.09±2.04%-63.20±3.10%;41.81±6.71%-78.27±4.80%。
結合工況運行性能與基質轉化過程特性發(fā)現,反應器SRT變化主要影響N、P轉化途徑與去除效率,對COD去除性能影響不明顯。短SRT條件下基質去除以同化作用為主,且TN的去除性能優(yōu)于P。但是,短SRT限制系
12、統(tǒng)硝化性能,SRT2-5d條件下,出水NO2--N濃度積累至4.06±1.15mg/L與9.93±3.11 mg/L。延長SRT可提升系統(tǒng)硝化-反硝化性能,并利于PAOs富集從而改善除磷性能,SRT為10d可獲最大PO43--p去除效率為78.27±4.80%。
研究表明SRT變化同樣對絮體表觀產率系數具有明顯影響。反應器SRT2-15d運行階段,絮體表觀產率系數Yobs隨SRT延長由0.539±0.092(mgVSS/m
13、g COD)下降至0.144±0.019(mg VSS/mg COD),相應的系統(tǒng)絮體生產性能由1115 gVSS/m3/d降至270 gVSS/m3/d,且絮體VSS含量由67.31±3.57%降至57.92±0.96%,但絮體SVI30值差異不明顯,對其制備飼料的便利性不構成影響。
綜上,針對非原位生物絮體技術處理實際水產加工廢水,其系統(tǒng)運行過程中水質N、P去除與絮體生物量間存有明顯的SRT選擇矛盾。短SRT運行所致的
14、同化作用對P去除性能不佳,且出水NH4+-N,NO2--N等物質積累明顯,易對養(yǎng)殖對象造成脅迫。鑒于有機質供給受限、滿足養(yǎng)殖回用與提升基質利用合理性等現實需求,其實際運行中適宜選擇較長SRT,以促使系統(tǒng)基質利用歸趨多樣化。同時,針對延長SRT所致的氮磷去除間的碳源基質競爭利用,尚可基于技術非原位應用的便利操控條件,采用如反應過程增設缺氧段并強化反硝化除磷等策略,提升碳源利用效率并降低氮磷去除過程的有機物消耗量,達到無外碳源添加條件下,基
15、質合理利用與提升處理性能的目的。
4、針對耦合水質處理性能與絮體營養(yǎng)效能挖掘的雙重目的,以提升系統(tǒng)內碳源分配合理性與強化反硝化除磷入手,實現產絮過程同步富集PHB。研究了中試規(guī)模非原位生物絮體技術反應器在不同絮體收獲節(jié)點(厭氧-缺氧段末、缺氧段末)與模式(A/O/A-SBR、A2O2-SBR)條件下處理實際水產加工廢水的運行性能。
反應器工況運行結果表明,在進水COD、NH4+-N、TN、PO43--p分別為
16、479±136mg/L,35.57±9.76mg/L,37.28±9.38mg/L,15.57±5.42mg/L的條件下,各階段相應去除率為90.08±4.62%-92.95±1.72%;85.33±6.82%-90.44±3.17%;69.05±2.61%-82.96±4.54%;72.05±2.91%-87.16±4.77%。不同絮體收獲節(jié)點與運行模式對有機物去除差異不明顯,但對氮磷去除性能有明顯影響。
基質轉化過程分
17、析表明,反應器TN去除主要由反硝化脫氮與反硝化除磷貢獻,TP去除則由好氧除磷與反硝化除磷途徑實現。根據NH4+-N硝化與NO3--N形成化學計量關系推算分析,好氧段同化作用對基質去除貢獻較小。
基于物料衡算分析,不同運行模式及絮體收獲節(jié)點對單位N、P去除所需有機物的量有明顯影響。A/O/A-SBR相同運行模式下,不同絮體收獲節(jié)點所致的COD/P與COD/N的需求值分別為33.92±1.44 mg COD/mg TP,19.
18、23±3.4mgCOD/mg NO3--N與23.51±3.33 mg COD/mg TP,16.78±0.92mg COD/mg NO3--N,表明相同N、P去除性能下,厭氧-缺氧段末絮體收獲雖可實現產絮同步富集PHB,但其較缺氧段末絮體收獲的有機物需求量高,無外碳源添加條件下,易致有機質供給拮據。然而,同為厭氧-缺氧段末進行絮體收獲,將運行模式由A/O/A-SBR變更為(AO)2-SBR,其值下降為19.32±1.53 mg COD
19、/mg TP與14.28±0.50mgCOD/mg NO3--N,表明運行工況調控可有效降低單位N、P去除所需有機物量,實現基質高效利用。
內碳源利用衡算表明,相同A-O-A/SBR運行模式下,不同厭氧-缺氧段末與缺氧段末的絮體收獲節(jié)點所致的PHB周期內好氧段與缺氧段的消耗質量百分比分別為73.21±2.73%、24.53±1.36%與77.76±1.44%、24.72±4.52%。同為厭氧-缺氧段末絮體收獲,而運行模式變
20、更為(AO)2-SBR,其PHB在相應時期的消耗質量百分比分別為63.06±9.94%與35.60±9.16%,表明該運行模式下缺氧段可消耗的PHB量明顯提升,推測其可為強化系統(tǒng)反硝化除磷性能提供內碳源物質基礎。在均實現產絮過程同步富集PHB的前提下,比較A/O/A-SBR與(AO)2-SBR運行性能發(fā)現,其缺氧段氮磷去除物質計量關系由初始的1.75±0.23mg TP/mg NO3-N升至2.13±1.03mg TP/mg NO3--
21、N。進一步基于絮體好氧與缺氧吸磷速率分批實驗結果推測,其反硝化除磷菌DNPAOs占好氧除磷菌PAOs的比例由初始的11.90%升至45.14±2.24%,表明系統(tǒng)反硝化除磷性能得到有效強化。
綜上,為滿足產絮過程同步富集PHB,克服過程碳源利用瓶頸,可基于縮短初次好氧段的工況調控策略提升系統(tǒng)內碳源分配與利用效率,以增加缺氧段PHB可消耗量強化系統(tǒng)反硝化除磷性能。通過降低單位N、P去除所需有機質,彌補無外碳源添加條件下絮體P
22、HB收獲所致的碳源損失,從而達到強化處理性能與絮體營養(yǎng)效能挖掘的雙重目的。
5.基于挖掘循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)自身碳源潛力,削減外碳源添加成本,促進廢水生物絮體資源化利用,提升運行可持續(xù)性為目標。研究了非原位生物絮體技術反應器處理準商業(yè)規(guī)模的循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)廢水的運行性能,比較了A/O/A-SBR運行條件下,系統(tǒng)在不添加與好氧段初、缺氧段初添加系統(tǒng)自身廉價內碳源(魚糞)的基質轉化效率與性能差異。
反應器整體工況運行結果
23、表明,在進水COD,NH4+-N與PO43--p分別為444±98mg/L,43.22±8.90mg/L及17.67±3.92mg/L的條件下,各階段相應去除率分別為86.87±2.89%-90.49±1.02%,74.19±4.39%-89.26±4.74%與76.49±1.60%-89.45±3.00%。好氧段添加內碳源調控策略可獲運行過程最佳處理性能,在NH4+-N與PO43--p濃度分別為41.59±6.49mg/L與17.08
24、±2.05mg/L的條件下,相應出水濃度為4.69±1.32mg/L及1.78±0.48mg/L,去除率高達88.33±3.91%及89.45±3.00%,水質標準已可滿足養(yǎng)殖回用需求。
內碳源利用特征表明,好氧段添加碳源條件下其PHAs消耗速率為2.70±0.21mgPHAs/gVSS/h,低于不添加及缺氧段初添加的3.26±0.22 mgPHAs/gVSS/h與4.04±1.07 mgPHAs/gVSS/h,表明好氧段
25、投加碳源可顯著減緩PHAs在該時期的消耗速率,降低總PHAs消耗量,從而使缺氧段可供利用PHAs總量提升。基于缺氧段PHAs消耗速率計算表明,好氧段投加碳源條件下,其缺氧段PHAs消耗速率為1.88±0.20 mgPHAs/gVSS/h,高于不添加與缺氧段添加條件下的1.52±0.42mgPHAs/gVSS/h及1.02±0.23 mgPHAs/gVSS/h,推測其缺氧段可供利用的PHAs量較充裕,可對實現反硝化除磷性能提供內碳源物質基
26、礎。由絮體吸磷速率分批實驗亦可表明,反應不同階段好氧除磷菌PAOs中反硝化除磷菌DNPAOs的比例分別為27.62±4.14%,46.45±5.38%與24.90±2.16%,表明好氧段初添加碳源可有效提升系統(tǒng)反硝化除磷性能,從而利于實現產絮同步富集PHB。
基于構建的絮體生物量估算模型計算,在基質COD及TN流入分別為6.98±0.87g COD/d,0.97±0.11g TN/d;7.28±0.23g COD/d,1.
27、13±0.10g TN/d;8.50±0.37g COD/d,1.13±0.01g TN/d的條件下,不同階段有機質及N的絮體轉化率分別為44.92%,25.36%;54.59%,24.89%;50.89%,27.04%。以基于模型的各階段微生物生長量占產絮總量計算,推測好氧段添加碳源條件下其反應器內普通異養(yǎng)菌與硝化菌的比例分別為34.08±2.02%及3.47±0.31%,與不添加及缺氧段添加碳源比例27.09±2.13%,4.35±
28、0.91%;9.02±0.88%,4.45±0.59%相比,其普通異養(yǎng)菌占比明顯增高,自養(yǎng)硝化菌比例降低,以絮體生物量為考量,表明其基質利用途徑合理。
綜上,針對循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)生產過程NO3--N含量豐富的水質特點,采用魚糞為碳源添加的運行策略可有效提升系統(tǒng)運行性能與基質利用率。綜合絮體生物量與出水水質指標為考量,以好氧段添加碳源為最佳調控手段,可對循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)廢水生物絮體資源化技術處理提供工程化應用依據。
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 淀粉廢水生物處理技術研究
- 印染廢水生物預處理技術研究.pdf
- 溫室甲魚養(yǎng)殖廢水生物濾池——蔬菜水培系統(tǒng)聯合處理技術研究.pdf
- 焦化廢水生物強化脫氮技術研究.pdf
- 廢水生物處理
- 循環(huán)水養(yǎng)殖廢水生物脫氮技術及其影響因素研究.pdf
- 廢水生物制氫的理論和技術研究.pdf
- 模擬廢水生物脫硫技術的研究.pdf
- 造紙廢水生物處理技術實驗研究.pdf
- 制革廢水生物脫硫研究.pdf
- 染料工業(yè)廢水生物處理及其強化技術研究.pdf
- 外排采油廢水生物處理技術進展
- 外排采油廢水生物處理技術進展
- 屠宰加工廢水生物脫氮工藝優(yōu)化研究.pdf
- 基于微藻的含鈾廢水生物處理技術研究.pdf
- 含鈹廢水生物法治理工程技術研究.pdf
- 基于不同排放標準的水產品加工廢水生物處理工藝研究.pdf
- 制膜廢水生物處理技術的中試研究.pdf
- 龜鱉養(yǎng)殖廢水生態(tài)凈化與資源化利用研究.pdf
- 有機廢水生物制氫技術基礎研究.pdf
評論
0/150
提交評論