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文檔簡介
1、<p><b> 穿孔機升級改造</b></p><p> 摘要天津鋼管集團(tuán)股份有限公司MPM機組穿孔機經(jīng)過17年的運行使用,穿孔機存在著穿孔主機牌坊中心和標(biāo)高與軋制中心線偏差較大;左、右導(dǎo)盤及減速機在軋制過程中外漲嚴(yán)重達(dá)5mm;穿孔主機上蓋鎖緊處08年開裂;三輥定心中心線與軋制中心線偏差較大等問題,這些問題對軋制生產(chǎn)的質(zhì)量控制造成極大影響,就以上問題決定進(jìn)行整套機組及前后附屬
2、設(shè)備進(jìn)行升級改造。 </p><p> 關(guān)鍵詞穿孔機 導(dǎo)盤減速機 軋制中心線 質(zhì)量控制 </p><p> 中圖分類號: O213.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: </p><p><b> 前言 </b></p><p> 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司軋管廠自投產(chǎn)以來,穿孔機組作為軋管工藝的第一道變形機組,是決定
3、產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序,對產(chǎn)品的壁厚產(chǎn)生直接的影響,可見軋管廠穿孔主機、導(dǎo)盤及穿孔機前后臺附屬設(shè)備的精度將直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。 </p><p> 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對項目的要求和生產(chǎn)實際,以“設(shè)計理念先進(jìn)、投資合理節(jié)約、提高毛管精度、同類世界領(lǐng)先”為指導(dǎo)思想,圍繞質(zhì)量控制的關(guān)鍵點,依據(jù)外方的圖紙,對穿孔機牌坊和上蓋局部重新設(shè)計,國內(nèi)轉(zhuǎn)化制造并能與現(xiàn)有的導(dǎo)盤減速機匹配;國內(nèi)設(shè)計制造穿孔機機內(nèi)、機外1#三棍定心及穿孔前臺導(dǎo)槽
4、底座等輔助設(shè)備;確保穿孔前臺推鋼機、前臺導(dǎo)槽底座、穿孔主機、機內(nèi)三棍定心、穿孔后臺三棍定心、頂桿小車的中心線和標(biāo)高一致;對穿孔機牌坊上下線的安全做到萬無一失。 </p><p><b> 一、選題理由 </b></p><p> 軋管廠穿孔機組經(jīng)過長達(dá)17年的運行,主要存在以下問題: </p><p> A、穿孔主機牌坊中心和標(biāo)高與軋制中
5、心線偏差較多,中心最大偏差3.2mm,標(biāo)高最大偏差11.14mm;且穿孔牌坊出口側(cè)導(dǎo)盤調(diào)整底座于98年開裂后一直未能對其有效處理。 </p><p> B、左、右導(dǎo)盤及減速機在軋制過程中外漲嚴(yán)重達(dá)5mm。 </p><p> C、穿孔主機上蓋鎖緊處08年開裂,設(shè)備的強度低造成軋制過程上蓋的不穩(wěn)定。 </p><p> D、穿孔后臺第一架三棍定心距軋制中心較遠(yuǎn)(
6、2530mm),對毛管的頭尾壁厚產(chǎn)生直接影響。 </p><p> 穿孔后臺三棍定心及升降托輥的中心和標(biāo)高與軋制中心線偏差較多,中心最大偏差2.5mm,標(biāo)高最大偏差4mm。 </p><p> F、穿孔前臺導(dǎo)槽底座及7.1m推鋼機軋制中心線偏差較多,導(dǎo)槽底座中心最大偏差14.5mm,推鋼機標(biāo)高最大偏差15mm。 </p><p> 由上述存在的主要問題可以看出
7、,要達(dá)到同類機組世界領(lǐng)先,必須以先進(jìn)的設(shè)計理念對軋管廠穿孔機組進(jìn)行大手筆的改動,確保軋管廠穿孔機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運行。 </p><p><b> 二、研究設(shè)計思路 </b></p><p> 首先,針對穿孔主機牌坊、上蓋及左右導(dǎo)盤的連接進(jìn)行加強設(shè)計,主要有如下內(nèi)容: </p><p> ?、濉⒋┛咨仙w升級改造主要是,將上蓋入口鎖緊底座鋼板加
8、強設(shè)計,由140mm加厚設(shè)計為180mm,增加拉筋以加強上蓋強度,并充分利用原有鎖緊裝置降低改造成本。如下圖1、2所示: </p><p><b> 圖1 圖2 </b></p><p> 、穿孔主機升級改造主要有以下方面: </p><p> 左右導(dǎo)盤減速機連接強度的改進(jìn):一是對導(dǎo)盤減速機軸承座連接螺栓進(jìn)行了改進(jìn),其中導(dǎo)盤減速機絞點軸承
9、座與牌坊的連接軸由原設(shè)計的320mm加長至400mm,既保證了連接的穩(wěn)定性能,又減少了軸及牌坊孔的磨損對設(shè)備帶來的影響,如圖3的4所示;另外對導(dǎo)盤減速機絞點軸承座與牌坊的連接螺栓進(jìn)行了改進(jìn),其連接螺栓由M36改為M48且改為通孔,既增加了導(dǎo)盤減速機的強度,又給螺栓的安裝和維護(hù)帶來了方便,如下圖3的3所示,二是對導(dǎo)盤減速機鎖緊千斤頂與穿孔機牌坊的連接銷軸由原設(shè)計的Ф90改為Ф105架的最大延伸系數(shù)一般控制在1.55以下,以保證軋機負(fù)荷和產(chǎn)
10、品質(zhì)量;與穿孔機牌坊連接的銷軸孔板由原設(shè)計的厚70mm改為厚120mm等部分鋼結(jié)構(gòu)的調(diào)整保證了穿孔機導(dǎo)盤減速機的安裝位置的正確性如,下圖3的1號位所示。以上幾個方面的改進(jìn),充分利用原有零部件,特別是導(dǎo)盤鎖緊千斤頂及原導(dǎo)盤減速機仍然可以使用,穿孔機主機軋制工具不需要任何改變,可見以上的設(shè)備改進(jìn)既提高了導(dǎo)盤減速機絞點軸承座與牌坊的連接的強度及導(dǎo)盤鎖緊千斤頂與牌坊的連接銷軸的強度,又保證了設(shè)備的可維護(hù)性,限制了導(dǎo)盤減速機在軋制過程中的向外傾斜
11、,保證了導(dǎo)盤減速機及導(dǎo)盤穩(wěn)</p><p><b> 圖3 </b></p><p> 三是為機內(nèi)三輥定心提供合理的空間:穿孔機機內(nèi)三輥定心的升級改造需要一定的空間,我們通過對穿孔機牌坊的結(jié)構(gòu)改進(jìn),即把穿孔機上轉(zhuǎn)鼓調(diào)整裝置向上移動了200mm,確保了穿孔機機內(nèi)三輥定心升級改造的成功。如圖4-2所示: </p><p> ?、缛伓ㄐ纳壐脑?/p>
12、全部采用國內(nèi)設(shè)計制造,減少投資;主要分工藝和設(shè)備兩個方面: </p><p> 1、工藝方面:穿孔后臺重新布局,機內(nèi)三輥定心盡量靠近軋制起始中心點,提高穿孔咬入時的穩(wěn)定性,改善毛管頭部壁厚,降低切頭長度;原機外1#三輥定心后移,1#升降托輥前移,便于機內(nèi)三輥定心的拆裝;機內(nèi)、機外1#三輥定心均采用比例閉環(huán)控制液壓缸實現(xiàn)頂桿位、毛管位的精確定位,提高毛管精度,并消除Φ181孔型穿孔拋鋼時的甩尾現(xiàn)象,改善毛管尾部壁
13、厚,降低切尾長度,提高鋼坯使用率。 </p><p> 圖4-1 圖4-2 </p><p><b> 2、設(shè)備方面: </b></p><p> ?、贆C內(nèi)三輥定心國內(nèi)設(shè)計制造,并將機內(nèi)三輥定心加高、加厚(原機內(nèi)四輥定心總體尺寸為1970/840/540,改造后機內(nèi)三輥定心總體尺寸為2490/1700/890),增加它的強度和抗沖擊能力;②
14、輥子采用錐形輥子軸承與其他三輥定心為同型號以減少備件儲備數(shù)量;③增加機內(nèi)三輥定心與穿孔牌坊的連接強度確保機內(nèi)三輥定心的穩(wěn)定性。如圖5 </p><p><b> 圖5 </b></p><p><b> 三、生產(chǎn)實踐 </b></p><p> 軋管廠穿孔機組升級科研攻關(guān)項目實施后,經(jīng)過一年的生產(chǎn)運行,通過對毛管和產(chǎn)
15、品質(zhì)量的跟蹤可以看出效果非常顯著,產(chǎn)品壁厚控制有了大幅度改善, </p><p> 下表是升級前后熱軋管質(zhì)量對比: </p><p> 同時由于產(chǎn)品壁厚的改善,有效降低了切頭尾長度,升級前切頭尾長度為5.8%,升級后切頭尾長度降低為4.6%,降低幅度達(dá)1.2%。 </p><p> 另外,由于穿孔機組中心線和標(biāo)高的精心調(diào)整,有效降低了設(shè)備負(fù)荷,下表是升級前后設(shè)
16、備負(fù)荷對比: </p><p> 四、孔型改進(jìn)設(shè)計后產(chǎn)生的效益 </p><p><b> 1.經(jīng)濟(jì)效益 </b></p><p> 穿孔機機組升級科研攻關(guān)后產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,穿孔機組升級后產(chǎn)品毛管壁厚超差品降低了1.278%,按每月生產(chǎn)鋼管7萬噸,共創(chuàng)造效益70000×1.278%×10000≈894萬元 <
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