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1、汰頭廢水是絲綢廠副產(chǎn)品加工過(guò)程中產(chǎn)生的高氮高磷高濃度有機(jī)廢水,目前有關(guān)汰頭廢水處理的研究?jī)H限于COD的去除和絲膠產(chǎn)品的回收利用,缺乏對(duì)汰頭廢水氮磷去除的系統(tǒng)研究。論文以開(kāi)發(fā)高效低成本絲綢廠汰頭廢水處理技術(shù)為目標(biāo),在對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)高濃度有機(jī)物及氮磷高效去除技術(shù)進(jìn)行綜述分析的基礎(chǔ)上,研究了厭氧ASBBR反應(yīng)器及酸析法的預(yù)處理效能:針對(duì)該廢水的高磷問(wèn)題,對(duì)比研究了化學(xué)除磷、生物化學(xué)組合除磷及生物化學(xué)協(xié)同除磷的效能,考察了有機(jī)負(fù)荷、運(yùn)行工況、工藝
2、組合、藥劑種類和投加量等對(duì)除磷效果的影響,得出了適合汰頭廢水除磷的生物化學(xué)組合工藝的關(guān)鍵工況參數(shù)。同時(shí),對(duì)SBBR反應(yīng)器高效脫氮技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)研究,探討了負(fù)荷、DO、溫度及碳源投加對(duì)反應(yīng)器脫氮效能的影響,獲得了控制反應(yīng)器高效同步硝化反硝化脫氮的關(guān)鍵工況參數(shù);并通過(guò)集成優(yōu)化提出了汰頭廢水"ASBBR-二級(jí)SBBR-化學(xué)絮凝"組合處理工藝,研究得出的最佳運(yùn)行工況可使出水達(dá)到排放和回用標(biāo)準(zhǔn)。研究得出如下主要結(jié)論: ①ASBBR反應(yīng)器在
3、掛膜密度為70%,容積負(fù)荷為.3kgBOD<,5>/m<'3>.d,運(yùn)行工況為進(jìn)水0.5h-曝氣23h-排水和閑置0.5h的條件下,在溫度分別為20℃和30℃時(shí),可使進(jìn)水CODcr為10000mg/L的汰頭廢水,出水CODcr降為1415mg/L和1105mg/L,CODcr去除率分別為84.22%和87.68%。 ②在pH值為4.2的條件下,通過(guò)酸析法處理,汰頭廢水CODcr去除率達(dá)到76.1%,NH<,4><'+>-N和TN
4、去除率分別為28.33%和32.97%。溫度對(duì)酸析的去除效能無(wú)顯著影響。酸析處理的出水pH值需調(diào)節(jié),增加了運(yùn)行費(fèi)用及操作的復(fù)雜性,適于作為有絲膠回收要求時(shí)的預(yù)處理工藝。 ③對(duì)汰頭廢水采用"生物-化學(xué)"組合工藝除磷經(jīng)濟(jì)高效,當(dāng)生物除磷SBBR工藝單元有機(jī)負(fù)荷為3kgBOD<,5>/m<'3>.d,掛膜密度為35%,運(yùn)行工況為進(jìn)水0.5h-厭氧2 h-曝氣4h-沉淀1h-排水0.5h,化學(xué)除磷工藝單元投加133mg/L聚合氯化鋁(P
5、AC)時(shí),可使COD及PO<,4><'3->分別為10000mg/L和114mg/L的進(jìn)水,出水COD及PO<,4><'3->分別為91mg/L和0.27mg/L;組合工藝η<,COD>為97.8%,ηPO<,4><'3->為99.7%。其中生物除磷工藝單元承擔(dān)的η<,COD>為43%,ηPO<,4><'3->為70%;化學(xué)除磷工藝單元承擔(dān)的η<,COD>為11%,ηPO<,4><'3->為29.7%。汰頭廢水生物化學(xué)協(xié)同除磷試驗(yàn)表明:
6、SBBR生物除磷反應(yīng)器投加藥劑前通過(guò)生物作用,可使PO<,4><'3->濃度從92mg/L降到23.3mg/L,PO<,4><'3->去除率為74%,當(dāng)CaCl<,2>和PAC投加量分別為260mg/L和370mg/L時(shí),出水PO<,4><'3->濃度分別為0.35 mg/L和0.44mg/L,去除率分別為98.5%和98.11%。與生物化學(xué)組合除磷工藝相比,CaCl<,2>和PAC投加量增加49%和64%,污泥量增加39%和70%。④
7、SBBR反應(yīng)器在掛膜密度為35%、DO為6.5mg/L、有機(jī)負(fù)荷為0.3kgBOD<,5>/m<'3>·d,氮負(fù)荷為0.6kgN/m<'3>·d條件下,表現(xiàn)出顯著的同時(shí)硝化反硝化能力,可使出水NH<,4><'+>-N濃度降為1.09mg/L,TN降為36.76mg/L,去除率分別為98%和85.7%。在反應(yīng)器運(yùn)行4h時(shí),采用單點(diǎn)投加原水,投加比為1:1.25(原水:進(jìn)水),可有效地補(bǔ)充脫氮碳源,使出水TN濃度降至17.39mg/L,達(dá)到
8、綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 ⑤采用"ASBBR-二級(jí)SBBR-化學(xué)絮凝"組合工藝處理汰頭廢水,ASBBR反應(yīng)器掛膜密度為70%,負(fù)荷為3kgBOD<,5>/m<'3>.d;一級(jí)SBBR反應(yīng)器掛膜密度為35%,負(fù)荷為3kgBOD<,5>/m<'3>·d,按停曝2h-曝氣4h方式運(yùn)行;二級(jí)SBBR反應(yīng)器掛膜密度為35%,負(fù)荷為0.3kgBOD<,5>/m<'3>.d,對(duì)應(yīng)氮負(fù)荷為0.6kgN/m<'3>.d,并在曝氣運(yùn)行4h時(shí)按投加比1:1
9、.25(原水:進(jìn)水)的比例投加碳源;在化學(xué)絮凝池投加PAC133mg/L時(shí),可使出水CODcr、NH<,4><'+>-N、TN和PO<,4><'3->濃度分別為:93mg/L、3.01mg/L、17.39mg/L和0.23mg/L,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)出水已達(dá)到制絲企業(yè)的生產(chǎn)回用水水質(zhì)要求,可作為生產(chǎn)回用水,而實(shí)現(xiàn)廢水的零排放。 上述研究結(jié)果將為開(kāi)發(fā)高效、低投資、低成本、易于管理的絲綢廠汰頭廢水處理工程實(shí)踐提供科
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