RH處理過程鋼包鋼液流動行為與碳濃度分布模擬研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩79頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、在RH精煉過程中,鋼液流動狀態(tài)直接影響鋼液成分和溫度的均勻性,對縮短精煉時間,改善精煉效果起著十分重要的作用。目前,寶鋼使用RH-MFB工藝生產IF鋼的技術在國內已處于領先水平,但是為了將該項技術更好地應用于超低碳鋼的生產,有必要對其精煉過程中的鋼液流動與混合以及碳濃度分布情況進行研究。 以寶鋼300tRH-MFB精煉設備的鋼包作為研究對象,從鋼液循環(huán)流動角度出發(fā),利用CFX軟件建立RH-MFB精煉過程中鋼液流動與混合的數(shù)學模型

2、,討論工藝、設備等因素對鋼液流動與混合的影響;以鋼液流場模擬為基礎,結合脫碳反應機理,建立鋼包碳濃度分布的數(shù)學模型,分析脫碳過程中鋼液碳濃度的分布及其變化情況以及工藝設備等因素對脫碳過程的影響。 鋼液流場模擬結果表明,鋼包內存在兩個明顯的回流區(qū),一個是下降管到上升管之間的回流區(qū);另一個是下降管和鋼包壁之間的回流區(qū),該回流區(qū)靠近鋼液面附近區(qū)域的鋼液速度較小?,F(xiàn)有條件下,示蹤劑在鋼液的混勻時間為255s,適當改變工藝設備條件,如吹氬

3、流量增大到4000NL.min<'-1>、浸漬管直徑增大到800mm都能在一定程度上改善鋼液流動性,混勻時間分別縮短25s和20s,但增大浸漬管浸入深度對鋼液混勻時間的影響不明顯。碳濃度場的模擬結果表明,脫碳處理過程前10min,鋼液碳濃度降低最快,隨著脫碳反應的進行,脫碳速率逐漸降低。雖然不同時刻,鋼包下降管出口下方的鋼液碳濃度相對最低,下降管和鋼包壁靠近鋼液表面區(qū)域的鋼液碳濃度相對最高,但鋼包各區(qū)域內的碳濃度都是逐漸降低的。鋼液碳濃

4、度模擬結果與實測結果吻合較好,根據模擬結果可確定出取樣點的合理位置。吹氬流量增大到4000NI.min<'-1>,浸漬管直徑增大到800mm都可以一定程度上提高脫碳速率,使鋼包內平均碳濃度降至10×10<'-6>的時間分別提前110s和100s。根據本研究結果,300tRH-MFB設備合理工藝參數(shù)是:吹氬流量為4000NL.min<'-1>,浸漬管直徑為800mm,循環(huán)流量可達到256t-min<'-1>,鋼液從下降管的流出速度可達到1

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論